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中厚板熱處理機組拋丸機故障分析與改進

文章出處:本站 編輯:拋丸機發(fā)表時間:2015-09-14 09:55:13
摘要:針對中厚板熱處理機組拋丸機主要故障進行了分析,提出了相應的設備改進措施。通過更新新箱體、加裝高壓風裝置、調整拋射角度、散化彈丸分離等改進措施后,有效降低了拋丸機故障,滿足了熱處理生產需求。

0、前言:
    國內鋼鐵企業(yè)熱處理生產線絕大部分均采用進口拋丸機,國內拋丸機的技術水平與國外同行相差甚大,甚至是質的差距。安鋼中厚板熱處理線配套的拋丸機組采用國產設備,同樣存在著故障率高,拋丸質量差等等“通病”,高頻率的設備故障,高強度的搶修作業(yè)、高消耗的備件材料費用,嚴重制約著熱處理線的生產效率和產品效益。通過不斷設備改造和摸索,有效緩解了高發(fā)的故障對熱處理鋼板生產的影響,備件、材料費用驟減,工人勞動強度明顯下降,工作積極性提高,拋丸機工作效率得到了保障。

1、設備概況:
    鋼板熱處理生產線是安鋼集團公司3500 mm爐卷機組和2800 mm中厚板機組的后續(xù)生產線,主要目的是進一步擴大公司板材產品品種范圍、提高產品檔次,提升盈利水平,增強企業(yè)的市場競爭力。品種涉及鍋爐容器板、橋梁板、高強板、低合金和船板等5個系列,40多個牌號的正火和回火板。拋丸機作為熱處理線的第一道工序,直接影響熱處理產品的產量和質量。

2、拋丸機組成參數(shù):
    拋丸機主要部件包括:拋丸器、拋打室、清理室、室內輸送輥道與進出料輸送輥道、彈丸循環(huán)系統(tǒng)、吹掃機構、除塵系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)。主要設備參數(shù)見表1.
表1拋丸機主要技術參數(shù)

3、主要故障及原因分析:
    安鋼中厚板熱處理線配套的拋丸機自2009年投產以來,一直是熱處理生產的薄弱環(huán)節(jié),因拋丸機導致停產的情況時有發(fā)生,嚴重影響了熱處理線的生產效率、工人的勞動積極性和產品效益。高頻率的設備故障,高強度的搶修作業(yè)、高消耗的備件材料費用。在及時解決了“三高”的前提下,仍然無法保證拋丸后鋼板的表面質量,并且拋打室上、下室體板出現(xiàn)嚴重的“下陷”變形。下沉量達到25 mm之多,根本無法滿足熱處理線的生產需要,造成了大量的不合格產品和協(xié)議材。

3. 1、拋打室箱體震動大:
    拋打室就如同人的胸腔,其正常與否直接影響整臺拋丸機的工作效果。因為拋打室在設計時沒有充分考慮其八個拋丸器的工作震動負荷,經(jīng)常與拋丸器產生共振。這種非正常震動的出現(xiàn)是導致拋打室箱體撕裂、拋丸器葉片打碎、護板斷裂、室體護板擊穿、拋頭軸承高溫燒毀、室體輥折斷、拋頭漏丸粒、拋頭皮帶斷裂等事故的直接原因。這些故障的發(fā)生帶來一系列問題:①更換備件,提高生產成本,加重維修工的勞動強度。②影響大量生產時間,降低拋丸機的工作率。③造成大量丸粒堆積,污染而無法回收利用等等。

3.2、清丸不徹底:
    清掃區(qū)是清掃被拋丸后的工件表面丸粒和灰塵的區(qū)域。被拋丸后的工件表面會殘留有丸粒和灰塵,如不清理干凈,一是會帶進系統(tǒng)循環(huán)使用的丸粒,影響拋丸;二是會因為工件表面不干凈會增加丸粒損耗,三是不干凈鋼板通過爐底輥時會在爐底輥表面生產渣瘤,四是矯直時會有丸粒壓入鋼板表面,產生質量缺陷和異議。在清掃區(qū)內設有刮板、清丸滾刷和清掃風機。來對平直鋼板表面進行三級清理。但是對于回火挽救材瓢曲板的拋丸處理,三道清理工序過后還會有丸粒在鋼板表面殘留。

3. 3、拋丸器安裝位置不當:
    拋丸器為拋丸機核心部件,是對工件進行拋丸處理的關鍵部分,工件處理的質量好壞和工作效率主要取決于拋丸器。本系統(tǒng)要求處理鋼板速度為1 m/min一6 m/min,工作制為24 h。因此對拋丸器的要求非常高。本拋丸器為電機直聯(lián),配用45 kW變頻調速電機,采用雙輪、丸粒加速器(工作效率和工作質量是普通的1.5倍以上),但是拋丸器拋丸速度1750轉/min,拋射角不可調整,拋丸器是用電焊直接焊在箱體之上,極易與箱體產生共振。因此本拋丸在生產過程中一旦共振震動較大,葉片、護板打碎就會發(fā)生,而且造成連鎖反應,導致8個拋丸器全部報廢。

3.4、彈丸循環(huán)不暢:
    拋丸機正常作業(yè)彈丸為循環(huán)使用,在對鋼板表面拋打的過程中,大量的氧化鐵皮粉塵混入循環(huán)彈丸中造成彈丸含灰量大,而彈丸循環(huán)系統(tǒng)中分離器螺旋靠近提升機料斗一側,彈丸流量很大且由于含灰原因散化程度低,極易將拋丸器的彈丸管道和出灰口堵塞造成彈丸循環(huán)不暢。

4、改進措施:
4. 1、設計更換新箱體:
    為了徹底解決箱體震動大的難題,自己設計制造了一部厚重結實的新箱體,改造后的拋打室鋼板厚度由原來的12 mm加厚到25 mm,并采用高強度的AH80DB板為材料,以加大其自重,防止不必要的震動,并且在地腳處加焊加強筋,大幅度提高箱體的穩(wěn)定性。對箱體內414塊室體護板從新布置找平,防止室體護板因震動而開焊、震裂。

4. 2、加裝高壓風裝置:
    在拋丸機吹掃室內加裝了一步高壓風吹掃裝置,在拋丸機輸出輥道上加裝一套清丸滾刷,通過雙重吹掃和刷丸,如圖1所示。這個雙保險使鋼板表面不再有丸粒殘留,既提升拋丸質量,又保護了爐底車昆和矯直輥。
圖1改造前后清理室示意圖
圖1改造前后清理室示意圖

4. 3、拋丸器拋射角做到可調整:
    重新設計箱體上的8個拋丸器固定方式,由焊接到箱體上改為螺絲固定到箱體上,并在固定處加裝減震墊,這樣不但可以實現(xiàn)減震效果,還可以隨時通過調整,改變拋丸器的拋射角,達到提高拋丸質量的目的。操作人員在巡檢時一旦發(fā)現(xiàn)拋丸器震動異常,就可以通過調整拋射角,來降低拋丸器的震動幅度,不與箱體產生共振。改造后的角度更平穩(wěn)、可靠、丸粒更多的打在鋼板上(如圖2所示)。
圖2拋射角調整前后示意圖
圖2拋射角調整前后示意圖

4. 3、增設彈丸散化分離設備:
    在分離器螺旋靠近提升機一側與彈丸管道進口間增設一個V型篩網(wǎng)和振動設備。V型篩網(wǎng)的篩網(wǎng)一面對分離器螺旋出來的彈丸進行篩選,篩選后的彈丸流入拋丸器管道進口,塵灰落在V型篩網(wǎng)鋼板的另一側,利于除塵系統(tǒng)將篩分出來的塵灰及時排除。振動設備電機帶動偏心輪旋轉,偏心輪帶動篩網(wǎng)平行移動,增強其過濾效果,以達到防止循環(huán)彈丸結團,增強散化彈丸的作用來保障彈丸循環(huán)的連續(xù)性。

5、改進效果:
    通過對中厚板熱處理機組拋丸機高發(fā)故障和拋丸效果不佳問題的技術改進,強化將彈丸以很高的速度和一定的角度拋射到鋼板表面,確保拋丸機在高載荷條件下,各部件的疲勞強度得到大幅度改善,實際運行情況表面效果良好,使拋丸機的工作效率得到保障。
    1)改善動態(tài)特性起到拋丸機運行減振效果,避免機械設備產生較大的動載荷和噪聲,把有害的機械振動的影響減到最小,從而增強了機械設備的工作性能和使用壽命[3]。以前的多發(fā)事故,如葉片打碎、護板斷裂、軸承高溫燒毀、室體輥折斷、拋頭漏丸粒、拋頭皮帶斷裂、拋打室箱體開裂、各個螺旋折斷等明顯減少,既提高了拋丸機的作業(yè)率,提高了產品質量,保證了熱處理線生產的順行。
    2)確保拋丸的清理恒定一致的同時,被拋丸清理的鋼板表面也沒有殘余丸料豁著,避免了粉塵到處飛揚或滯留在機器內,影響了設備的運行。同時作為鋼板熱處理爐爐底輥的保障設備,不但可以保證鋼板的下表面質量,減少熱處理后鋼板(特別是,40 mm厚規(guī)格)的下表面輥印的形成,產生質量異議,而且可以降低熱處理爐爐底輥的結瘤量,延長爐底輥的使用壽命。
    3)拋丸器的選用及布置更為合理,提高了彈丸的利用率和勞動生產率,保證了鋼板表面的清理效果,提高了清理效率,獲得了滿意的清理質量,還減少了對室體護板的磨損。
    4)極大降低了拋丸機故障率、減低了備件、材料費用、減少職工的勞動強度,保障了熱處理線的穩(wěn)定順行。通過故障統(tǒng)計對比及備件消耗可以更直觀的反應出實際情況(見表2) 。
表2故障統(tǒng)計對比及備件消耗情況
表2故障統(tǒng)計對比及備件消耗情況

6、結語:
    通過對中厚板熱處理機組拋丸機故障進行分析和技術改進,解決了安鋼熱處理鋼板生產的瓶頸環(huán)節(jié),使拋丸機在安鋼中厚板熱處理線生產中,發(fā)揮了巨大的作用。鋼板表面經(jīng)過拋丸,使之獲得均勻一致的金屬光澤,以提高鋼材的涂飾質量與防腐效果。采取低投入的設備改造,有效的保障了設備的高效率運行、降低了備件、材料成本的投入。有效實現(xiàn)了低成本運行,在同類型熱處理生產線中進行推廣,對國內拋丸機行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,都具有積極的意義。
本文來源青島華盛泰拋丸機:http://www.525877.cn/news/1201.html

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