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老式落砂和除芯拋丸清理機的缺點
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編輯:拋丸機發(fā)表時間:2015-03-27 11:54:10
鑄件的拋丸落砂和除芯國外仍普遍采用機械和水力方法兩種。美國、日本和西歐以機械方法為主,蘇聯(lián)及東歐一些國家以水力清理為主。據(jù)美國和日本一些人士估計,今后的落砂將以干法為主,并將研究、發(fā)展幾個工序合一的清理裝置,到1980年普通單作用的落砂方法將要淘汰。
近幾年來,機械震動落砂方面沒有發(fā)生多大變化,而水力清砂則有所發(fā)展,主要是提高水壓和發(fā)展高溫水力清砂。一般水力清砂的水壓為160~200公斤/厘米2,現(xiàn)在已有高達700公斤/厘米2的水壓,用于熔模精密鑄造的鑄鋼件上。這種高壓水流能擊碎堅硬的型殼,并對鑄件表面起到光整作用。但這種高壓水的水泵,出水量少,并不適宜于遠距離和形狀復(fù)雜的鑄件。
蘇聯(lián)試驗成功了高溫水力清砂,即在澆注后10~15分鐘未經(jīng)震動落砂而直接吹以100公斤/厘米2的高壓水,在35號鋼的車輪鑄件上試驗時未發(fā)生裂紋,處理時間為6分鐘,落下一噸砂的耗水量為0.3~0.5米3,電力消耗為4瓦。這樣,縮短了鑄件在砂型內(nèi)的停留時間,加速了生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。
蘇聯(lián)試驗成功了高溫水力清砂,即在澆注后10~15分鐘未經(jīng)震動落砂而直接吹以100公斤/厘米2的高壓水,在35號鋼的車輪鑄件上試驗時未發(fā)生裂紋,處理時間為6分鐘,落下一噸砂的耗水量為0.3~0.5米3,電力消耗為4瓦。這樣,縮短了鑄件在砂型內(nèi)的停留時間,加速了生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。
水力清理的主要缺點是砂子回收和污水處理困難,設(shè)備龐大;較小的水壓時,鑄件表面粘砂不易清除,也是日本、英國、美國等少用或不用水力清砂的主要原因。
老式落砂和除芯拋丸清理機的缺點在于回收利用與環(huán)保不達標,不管什么機械都會隨著時代而淘汰,同樣新型清理機也伴隨著很多難點。例如小廠家生產(chǎn)的噴砂機、拋丸機不僅存在著嚴重的安全隱患,同樣也伴隨著鋼板不達標損耗大、回收難、環(huán)保差的問題。這里青島華盛泰提醒大家切勿因為價格貪圖便宜。
老式落砂和除芯拋丸清理機的缺點在于回收利用與環(huán)保不達標,不管什么機械都會隨著時代而淘汰,同樣新型清理機也伴隨著很多難點。例如小廠家生產(chǎn)的噴砂機、拋丸機不僅存在著嚴重的安全隱患,同樣也伴隨著鋼板不達標損耗大、回收難、環(huán)保差的問題。這里青島華盛泰提醒大家切勿因為價格貪圖便宜。
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本文來源青島華盛泰拋丸機:http://www.525877.cn/news/1151.html
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